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新型高效一体式阻火呼吸阀及紧急泄压阀在炼化企业储罐区VOCs 治

发布日期:2022-02-17 04:36   来源:未知   阅读:

  原标题:新型高效一体式阻火呼吸阀及紧急泄压阀在炼化企业储罐区VOCs 治理中的应用!

  1.中国石油和石化工程研究会定于2022年3月23~25号在四川成都举办“2022(第 二届)中国石油化工仓储及储运罐区产业技术大会”。2.中国化工学会定于2022年5月16-18日在宁波举办“2022年(第三届)中国石油化工设备检维修技术大会”。3.中国化工学会定于2022年4月20~22号在江苏南京召开“2022 年(第二届)中国石油化工企业电气技术高峰论坛”。4.中国化工学会定于2022 年 5月 24-26 日在宁波举办2022年(第六届)国际烯烃及聚烯烃大会。超级石化(ID:superpc91 )

  超级石化主要内容:传统的分体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀结构不合理,本质不安全,泄漏量大,不能满足日益严格的安全和环保要求。介绍了一种新型高效的一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀,其结构合理,本质安全,密封性能高,可满足国际和国内现行最严格的环保标准。新型高效一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀在储罐区的实际应用收到了良好效果,能够大幅减少储罐区VOCs排放,同时节省大量氮封气。

  关键词:储罐区 新型高效一体式阻火呼吸阀 紧急泄压阀 挥发性有机物 环保达标排放 节能减排

  阻火呼吸阀是储罐重要的安全和环保设备,不仅可以防止储罐因超压和超真空遭受损坏,而且能够有效阻灭油气闪爆或者燃烧,保护储罐安全,把大量油气封闭在储罐内,减少储罐VOCs排放。紧急泄压阀是防止储罐在紧急事故状态下,比如罐内外发生火灾、氮封阀失效,大量气体涌入罐内时,避免产生的急剧升压破坏储罐。传统分体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀存在本质不安全,密封差,泄漏量大,储罐氮气耗损高等问题,已经不能满足国家最新的安全和环保要求。文章分析了在用阻火呼吸阀和紧急泄压阀现状,介绍了新型高效一体式阻火呼吸阀及紧急泄压阀技术在某炼化企业储罐区的应用效果。

  VOCs是挥发性有机物的总称,包括烷烃、芳香烃、烯烃、卤烃、脂、醛以及酮8大类化合物,共300多种。研究发现:VOCs是导致PM2.5和雾霾形成的主要原因。长期接触VOCs气体会导致一系列呼吸系统疾病,引起白血病、肝肾功能衰竭,增加癌症发病率,对环境和人体有严重的危害性。

  自2013年以来,国家生态环境部相继出台了一系列政策、法律法规,确保VOCs的治理进程,包括“大气污染防治行动计划”(大气十条),《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等,“十三五”规划将VOCs纳入总体控制指标,在重点区域、重点行业加快VOCs治理进程,推进VOCs排放总量控制和减排,截至2016年12月底,北京、天津、上海、河北、辽宁、江西省等10多个省市已相继出台了VOCs排污费征收标准。

  有机液体储罐区是VOCs排污控制的重点,《石油炼制工业污染物排放控制标准》(GB31570—2015)针对罐区VOCs排放标准提出了具体的要求。阻火呼吸阀及紧急泄压阀作为储罐通风的重要安全设备,对其泄漏量的控制尤其重要。

  1)没有整体进行爆燃和耐烧阻火性能及流量测试[1],不满足安监局关于《石油化工企业储运罐区罐顶油气连通安全技术要求(试行)》对阻火呼吸阀的安全要求。设备本质不安全。

  2)结构为分体式,即阻火器和呼吸阀串联使用,阻火器位于罐顶法兰口(罐侧),呼吸阀安装于阻火器出口(大气侧)。阻火器长期与储罐内物料蒸气接触,阻火盘容易被腐蚀(含硫蒸气物料),或者被堵塞(含苯蒸气等易结晶物料)。阻火器一旦堵塞,呼吸阀通气量下降,储罐极易因超压或者线)阻火器安装在呼吸阀下方,阻火器的压降(背压)会导致呼吸阀频繁起跳,无法完全开启和回座,不仅对储罐通风造成威胁,而且阀门一旦开启,就可能无法完全回座,导致VOCs气体大量排放。

  4)阻火器位于罐顶法兰口(罐侧),无法在线检测阻火器是否堵塞,对阻火器进行检维修,必须采取吊装等方式才能进行,费时费力。5)因阻火器和呼吸阀串联使用,重量偏大,增加了罐顶承重风险。

  1)没有整体进行流量测试[1],不满足安监局关于《石油化工企业储运罐区罐顶油气连通安全技术要求(试行)》的要求。

  3)采用PTFE(聚四氟乙烯)平板作为密封材料,表面粗糙,在长期使用过程中容易变形。

  现有呼吸阀和紧急泄压阀采用100%超压平板式阀盘,灵敏度差,定压低,起跳慢,回座慢,VOCs挥发排放量大。阀座和阀盘是保证呼吸阀和紧急泄压阀密封性的重要组件,现有呼吸阀和紧急泄压阀多为铸件碳钢阀体,其阀座和阀体为整体铸造碳钢,阀座密封面没有经过研磨加工,表面粗糙,在长期使用过程中极易生锈、被腐蚀;同时阀盘采用PTFE(聚四氟乙烯)平板作为密封材料,PTFE经长期使用变形严重。因上述原因,大多数呼吸阀和紧急泄压阀不保压,泄漏严重。呼吸阀和紧急泄压阀现场LDAR检测结果多数3000mg/L,个别石脑油罐甚至高达10000mg/L,严重超过国家和地方环保标准要求[2]。

  新型高效一体式阻火呼吸阀见图1,其阻火元件和呼吸阀共用一个阀体,阻火器位于呼吸阀外侧(大气侧),结构紧凑,重量相比于分体式阻火呼吸阀减少一半,能大幅度减轻罐顶承重。以企业典型常用呼吸阀尺寸DN200为例,一套传统的分体式阻火呼吸阀总重量约为190kg,而新型一体式阻火呼吸阀重量仅为105kg左右,这对老旧储罐改造中罐顶强度极为有利。

  新型高效一体式阻火呼吸阀阀座采用316不锈钢材质,压力端阀盘采用金属面密封,密封面经研磨达到镜面级光洁度;因核心部件采用不锈钢,抗化学腐蚀性能优异,阀门使用寿命长;阀座和阀盘密封面均经过精密研磨加工,表面光滑,能够保证极低的泄漏量。真空端阀盘采用FEP软密封形式,在较低压力设定下(典型设定线KPaG)也能达到良好的密封性能,见图2。

  由表2可见,LDAR现场测试最高检测值为19.7mg/L,新型一体式阻火呼吸阀数据稳定,远低于现行国际和国家标准对泄漏标准限值,满足《石油炼制工业污染物排放控制标准》(GB31570—2015)针对罐区VOCs排放标准要求,密封效果良好。

  安装高效一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀后,氮气消耗明显降低,见表3。投用3个月后,氮气月均消耗681267Nm³;投用前6个月氮气月均消耗723662Nm³;投用后较投用前氮气月均消耗减少5.86%;氮气价格1.17元/Nm³,月均节约费用:(723662~681267)1.17=49601元,经济效益显著。

  1)新型高效一体式阻火呼吸阀整体进行了阻火和流量测试和认证,满足安监局关于《石油化工企业储运罐区罐顶油气连通安全技术要求(试行)》对阻火呼吸阀的安全要求。

  2)新型高效一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀采用10%超压技术,满足《石油化工储运罐区VOCs治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见》(中石化炼发函127号),要求。

  3)新型高效一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀泄漏量远低于现行国际和国家标准的要求,符合《石油炼制工业污染物排放控制标准》(GB31570—2015)对污染物排放限值的要求。

  4)新型高效一体式阻火呼吸阀和紧急泄压阀在沧炼储罐区投用后,现场密封效果良好,完全满足最新国家和地方的环保要求。“难忘师恩” 《仙境传说》向您征文YY直播首档脱口秀综艺《歪歪说》收官 赋能主播走